醫(yī)院醫(yī)療地埋式污水處理設備
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A2O/A-MBR工藝
A2O/A-MBR工藝是一種強化內(nèi)源反硝化的新型工藝,該工藝利用MBR內(nèi)高濃度活性污泥和生物多樣性來強化脫氮除磷效果,工藝流程依次為厭氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。該工藝在普通A2O工藝后再設一級缺氧池,在利用進水快速碳源完成生物除磷和脫氮后,再利用第二缺氧池進行內(nèi)源反硝化,進一步去除TN,之后,再利用膜池的好氧曝氣作用保障出水。
A2O/A-MBR工藝是針對進水碳源不足,而同時又有較高脫氮要求的污水處理項目所開發(fā),也是強化脫氮的MBR脫氮處磷工藝。
A(2A)O-MBR工藝
A(2A)O-MBR工藝是兩段缺氧A2O工藝與MBR工藝的結合,其特點是在傳統(tǒng)的A2O工藝中設置了兩段缺氧區(qū)(缺氧區(qū)Ⅰ和缺氧區(qū)Ⅱ),在*缺氧區(qū)內(nèi)從好氧區(qū)回流的NO3-*被還原,實現(xiàn)*反硝化;而在第二缺氧區(qū)內(nèi)實現(xiàn)內(nèi)源反硝化,節(jié)省外加碳源的投加。生物反硝化需要有機碳源作為電子供體,用于產(chǎn)能和細胞合成。
生物脫氮所用碳源一般有3類:原水碳源、外加碳源和內(nèi)源碳源。利用原水碳源的前置反硝化工藝一般總氮去除率不高,如果要進一步提高脫氮效率,則需要外加碳源進行反硝化。
有關研究發(fā)現(xiàn)污泥中含有的碳水化合物(50.2% )、蛋白質(26.7% )、脂肪(20.0% ) 均屬于慢速可生物降解碳源,如果將這些物質轉化為易生物降解碳源用于脫氮系統(tǒng),則可大大提高污水的生物脫氮效率,同時避免了外加碳源,節(jié)約運行費用,因此具有很高的價值。A(2A)OMBR工藝生物池兩段缺氧的設計正是借鑒了這個原理。生物轉盤工藝
生物轉盤工藝是生物膜法污水生物處理技術的一種,是污水灌溉和土地處理的人工強化,這種處理法使細菌等微生物、原生動物一類的微型動物在生物轉盤填料載體上生長繁育,形成膜狀生物性污泥---生物膜。
生物轉盤由轉動軸、轉盤、廢水處理槽和驅動裝置等組成。其核心處理裝置是垂直固定在水平軸上附著一層生物膜的圓形盤片,盤片上半部露在大氣中,下部約40%~50%的盤面浸沒在污水中。工作時,污水流過水槽,驅動裝置帶動轉盤轉動,當盤面某部分浸沒在污水中時,盤上的生物膜便對污水中的有機物進行吸附;當盤片離開液面暴露在空氣中時,盤上的生物膜從空氣中吸收氧氣對有機物進行氧化。這樣轉軸帶動轉盤以一定的速度不停地轉動,生物膜交替的與廢水和空氣接觸,形成一個連續(xù)的吸氧、吸附、氧化分解過程,使氧化槽內(nèi)污水中的有機物減少,使污水得到凈化。與此同時轉盤上的生物膜也同樣經(jīng)歷掛膜、生長、增厚和老化脫落的過程,脫落的生物膜可在后續(xù)泥水分離裝置中去除。生物轉盤除能有效地去除有機污染物外,隨著膜的增厚,內(nèi)層的微生物呈厭氧狀態(tài),還具有硝化、脫氮與除磷的功能。
以生物轉盤為為主體的SMART工藝,生物轉盤出水端增加濾布濾池過濾系統(tǒng),很好的彌補了生物轉盤出水SS高的缺點,從而進一步保證出水水質達標。
但在實際工程應用中,由于生物轉盤設備加工制造復雜,特別是對轉軸的加工水平要求較高,整體設備的加工對設備廠家機加工水平要求嚴格。
AO工藝,O池上的水樣,放一個下午,所以的泥都浮了上來,輕輕搖動又馬上會下沉。這是曝氣不足么?400多COD進水,出水老是只能200出頭。NH3-N的去除率到時挺高的。300能降到5左右。SV517%SV3011%,每天進水60噸左右。A池上,經(jīng)常有浮渣,看過去像腐泥一樣,請問該怎么操作比較好呢?我們這要求出水一級達標,后期我們還加了PAC,PAM混凝沉淀,COD還是有120mg/l左右。
回答:
(1)應該是曝氣不足所致,出水COD高恐怕也是部分污泥上浮在破散后融入水中所致。
(2)如此高的氨氮去除效果,溶解氧不足的話,容易導致反硝化后污泥上浮。
服務區(qū)的污水處理項目,設計進水180噸,工藝是AO工藝,現(xiàn)在進水量每天大約80噸,白天運行10小時,晚上不運行。進水cod160mg/l左右,氨氮120mg/l至180mg/l,進水ph在8.4左右,厭氧池ph7.6,好氧池7.5左右。每天加葡萄糖25千克,溶解氧在5左右,晚上關閉風機不曝氣。污泥沉降比在30%左右,2個月前重新培菌,20天前做鏡檢時生物相就不錯了,出水各項指標都不錯,現(xiàn)在就是氨氮沒有去除效果,去除率也就20%吧,20天至10天前沒有排泥,沉降比從25升到35,10天開始排泥現(xiàn)在污泥沉降比在30左右,出水渾濁,請問該怎么樣調整運行?
回答:
投加的葡萄糖可能太多了,請嘗試逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是否提高。出水的氨氮也看看,開始運行后1小時處理效果,5小時處理效果,10小時處理效果。以此來判斷那個時段處理效果好。
我廠采用CASS工藝,設計3萬噸/日,目前在2萬噸/日處理量。進水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l,TP4.2mg/l,出水近期COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。運行周期為4h,進水2h,沉淀1h,排水1h,其中曝氣根據(jù)各池情況,曝氣在1-1.5h。3月中旬為了降低氨氮,加大了曝氣量,在2.5-4h,污泥濃度在5000-7000mg/l,mlvss一千多點,DO在1.5-4mg/l之間。在調整工藝后,出水變成土黃色,沉淀時漂浮大量死泥。為了排出浮泥,加大排泥量在15噸/日,現(xiàn)在部分池子出水感官已經(jīng)好轉,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出現(xiàn)土黃色,氨氮要好點,在12mg/l左右。
看看大家有什么建議沒有,這個土黃色是怎么形成的,怎么控制?2、我廠的氨氮是因為硝化菌都死掉了嗎,現(xiàn)在怎么去降低氨氮。至3月中旬到現(xiàn)在,氨氮降低效果不明顯,這一周我又降低排泥量在8噸/日,但是部分池子又會出現(xiàn)出水帶泥情況。我廠出水自去年10月份開始,一直出水口都有大量白色泡沫,什么什么原因呢,如果是TP影響,但是我廠總磷好的時候還有有泡子,如果是表面活性劑,生化池曝氣的時候又沒什么泡子,而且*測的時候又不高,出水只有0.01mg/l左右。
回答:
(1)首先根據(jù)你的工藝,要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右,這個確實不高,一般在80%以上是可以達到的。
(2)總磷去除比較理想,在75%以上。根據(jù)脫氮除磷工藝原理可以指導,需要長污泥齡來保證硝化效果,需要及時排泥來提高磷的去除,所以,這兩個實際上是個矛盾,到那一邊,另一邊的效果就會變差。所以,達到平衡的話,脫氮除磷各自去除率也就在80%左右。