詳細(xì)介紹
低氮改造氮氧化物分析儀?
控制在3~4min,流量采用44000Nm3/h,軸流風(fēng)機(jī)采用自動模式控制,煙道內(nèi)吹掃氮?dú)饨Y(jié)束后,重新開始吹煉。轉(zhuǎn)爐采用留渣操作后活性白灰和輕燒白云石單耗比未留渣爐次降低了11.1kg/t和8kg/t,留渣比例達(dá)到了70%。
除了開始吹煉前加入轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋪大面的熔劑外,其余熔劑按照二級計算機(jī)模式加入,加料時間和加入數(shù)量的設(shè)定在二級模塊進(jìn)行,設(shè)定原則是開始吹煉90s后開始加入批料,加料采用少量多批次加入,加料結(jié)束時間設(shè)定在吹煉11min前,加料批次按照鐵水硅含量控制在3~5批次。通過加料數(shù)量和批次的不斷優(yōu)化,不僅能夠滿足轉(zhuǎn)爐脫磷的基本要求,能夠穩(wěn)定控制前期熔渣狀態(tài),而且避免了由于前期加料過早造成的粉塵卸爆。
4.5二次下氧槍卸爆控制
轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中由于軸流風(fēng)機(jī)軸后溫度高、輸灰鏈故障等原因造成吹煉中斷后,再次下氧槍吹煉時轉(zhuǎn)爐熔池內(nèi)碳氧劇烈反應(yīng),煙氣中CO含量急速增加,極易發(fā)生卸爆。因此吹煉中斷后要求轉(zhuǎn)爐至少等待3min,再次吹煉前先在煙道造“氮幕”,吹氮?dú)?~4min,流量采用44000Nm3/h,軸流風(fēng)機(jī)采用自動模式控制。開始吹煉氧氣流量采用20000Nm3/h,并時刻關(guān)注煙氣分析儀中O2含量情況,當(dāng)O2含量逐漸降低至9%以下時,氧流量采用階梯模式逐步提升至正常吹氧流量。目的是避免CO和O2體積含量同時滿足φO2>6%、φCO>9%的卸爆條件。
低氮改造氮氧化物分析儀?