生態(tài)環(huán)境保護實用技術
2023-J-20
申報單位
廣州市華濾環(huán)保設備有限公司
推薦單位
中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會除塵專業(yè)委員會
一、技術簡介
適用范圍
轉爐二次超大風量
除塵濾筒處理技術主要應用鋼鐵行業(yè)煉鋼工序中轉爐二次煙氣治理,特別是超過百萬處理風量的超大型
除塵器。
技術原理
轉爐二次超大風量除塵濾筒是一種一體化的筒狀過濾元件,由頭底蓋、支撐骨架、過濾材料經(jīng)注膠一體成型,是除塵器的核心部件;使用過程中,含塵氣體進入除塵器濾塵室后,粗大顆粒由重力和慣性作用沉降在灰斗內,細小粉塵經(jīng)高精度覆膜濾料氣固分離后沉積在濾料表面,凈化后的潔凈氣體通過凈氣室經(jīng)排氣筒(煙囪)排入大氣環(huán)境中。
工藝路線
1、塵源點:通常指原料、物料、半成品在經(jīng)過破碎、篩分、配料、輸送、轉運、冶煉等作業(yè)時,產(chǎn)生易飄散粉塵顆粒物的場所;
2、吸塵罩:根據(jù)塵源點的作業(yè)環(huán)境及揚塵特點優(yōu)化設計吸塵罩形式,通過后端
負壓風機產(chǎn)生的抽吸力對粉塵顆粒物進行有效捕集;
3、主管道:隨負壓風機產(chǎn)生的氣流將粉塵顆粒物帶入主管道進行輸送;
4、除塵器:一個裝配過濾元件的凈化過濾裝備;含塵氣流經(jīng)主管道進入除塵器后,在濾塵室經(jīng)過過濾元件完成氣固分離,潔凈的氣體將被送出除塵器;粉塵顆粒物被過濾材料攔截下來后經(jīng)過清灰系統(tǒng)將其清理至除塵器灰斗,統(tǒng)一再經(jīng)過輸灰系統(tǒng)輸送至統(tǒng)一存儲空間;
5、過濾元件:整個系統(tǒng)的核心部分,通過含有透氣性的纖維過濾材料結合PTFE膜提高過濾精度的過濾元件,將含塵氣流分離為潔凈氣體和固體狀態(tài)的粉塵顆粒物;
6、風機系統(tǒng):整個過濾系統(tǒng)的動力來源,置放于系統(tǒng)末端,由消耗電能的電機帶動風機葉輪旋轉產(chǎn)生負壓抽吸效果;
7、排風口:當潔凈的空氣經(jīng)過風機后,變?yōu)檎龎簩崈魵怏w外排大氣環(huán)境中。
應用效果
高效過濾:采用高精度覆膜濾料,通過氣固分離實現(xiàn)粉塵的高效過濾,過濾效率達到99.9%,降低污染物濃度,達標超低排放要求。
易拆裝:設計為易拆裝一體式結構,一步式裝入、一步式拆除,多視角檢查,減少返工率,使安裝、更換更加高效,檢修、維護更加快捷。
節(jié)能降耗:過濾材料高通低阻,濾筒內部的氣流分布合理,有效降低氣體流動的阻力,實現(xiàn)風機效率提升,能耗節(jié)省,降低除塵系統(tǒng)運行成本。
研發(fā)背景
進入21世紀以來,鋼鐵裝備進入大型化、高效化快速發(fā)展通道,大型化生產(chǎn)裝備不斷地在刷新紀錄:如660㎡的燒結機、5800m³的大高爐、350T的大轉爐等;裝備規(guī)模越來越大型化,但與之配套的環(huán)保治理設施仍有較大的提升空間。
目前,鋼鐵行業(yè)環(huán)保治理設施仍以布袋除塵器為主,因其過濾面積的局限性,傳統(tǒng)布袋除塵器往往需要較大的占地空間,特別是超大型處理風量的除塵器,地面資源占用問題尤為凸顯;此外,傳統(tǒng)布袋較短的使用周期及龐大的裝機數(shù)量,增加了鋼鐵企業(yè)運行和維護的成本。
為解決鋼鐵企業(yè)上述的痛點和滿足使用需求,我司以煉鋼轉爐二次煙氣治理進行專項研究,通過對項目深入調研和對傳統(tǒng)除塵設備的測量和評估,自主研發(fā)出一項適用于超大風量的轉爐二次除塵濾筒處理技術,填補了折疊濾筒應用于轉爐二次超大處理風量除塵器的空白。
技術特點
1、高通低阻超高效極濾®過濾材料
超大風量除塵濾筒采用自主研發(fā)的高通低阻超高效極濾®過濾材料,通過特殊覆膜結構的表面ePTFE覆膜技術,可以實現(xiàn)對細微粉塵高效的捕集。極濾®過濾材料透氣性相比傳統(tǒng)過濾材料提升30%,在確保過濾精度的前提下,提升了過濾材料的通透性能,初始阻力可降低50%以上,有利于降低濾筒的阻力,實現(xiàn)節(jié)能的效果。
2、雙重密封的“U”型結構硅膠密封圈
相比傳統(tǒng)的布袋頭或橡膠(聚氨酯)密封圈,硅膠密封圈耐高溫、耐腐蝕,“U”型設計的卡口,確保安裝、運行無泄露;硅膠材質質地柔軟,彈性高,摩擦系數(shù)低,有利于快速安裝且無泄漏。
3、高分子復合材料頭底蓋
頭蓋采用高強度、耐腐蝕復合型高分子材料,頭蓋螺紋條設計與密封圈相互壓緊,確保無泄漏;頭蓋無翻邊設計,安裝后可快速檢查是否安裝到位,減少返工概率;頭蓋帶撬口設計,便于拆卸,減少檢修維護工作量。
二、典型應用案例
案例名稱
寶山鋼鐵一煉鋼300×104m³/h轉爐二次除塵超低排放工程濾筒改造項目
案例簡介
寶山鋼鐵一煉鋼300×104m³/h轉爐二次除塵系統(tǒng),主要負責處理1-3#轉爐二次煙氣。原除塵器設計粉塵顆粒物排放為<20mg/m³,無法長期穩(wěn)定達標環(huán)大氣 [2019]35號文對粉塵顆粒物排放≤10mg/m³的政策要求。為達到國家環(huán)保政策的相關要求,對一煉鋼轉爐二次除塵系統(tǒng)進行常規(guī)濾袋更換為超大風量除塵濾筒的優(yōu)化升級改造,使其在規(guī)定的工況條件下長期穩(wěn)定達標出口粉塵顆粒物排放濃度≤10mg/m³。2020年11月3日,該項目升級改造完成后即投入運行,由寶山鋼鐵一煉鋼廠2020年12月進行整體驗收并一次性通過。除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運行6個月后,于2021年4月20日進行第三方檢測,報告中粉塵顆粒物排放濃度檢測數(shù)據(jù)均值3.0mg/m³,優(yōu)于鋼鐵行業(yè)超低排放標準,實現(xiàn)超凈排放。
迄今為止,寶山鋼鐵一煉鋼轉爐二次除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運行,投運率達100%。整個優(yōu)化升級改造項目過程實現(xiàn)不停產(chǎn)、不停機、改造周期短等優(yōu)勢,除塵器進出口壓差長期穩(wěn)定低于1200Pa,相較于改造前除塵器進出口壓差高于1500Pa,系統(tǒng)阻力明顯降低。
此外,由于采用高效高通低阻的過濾材料,并對原有除塵系統(tǒng)參數(shù)進行針對性優(yōu)化,除塵系統(tǒng)運行效率明顯提升,實現(xiàn)除塵系統(tǒng)能耗節(jié)省,運行費用>30萬元/年;另除塵濾筒采用高效拆裝設計,有效降低檢修維護工作頻次及工作量,節(jié)約人工成本50%以上。
寶山鋼鐵一煉鋼300×104m³/h轉爐二次除塵超低排放工程濾筒改造項目實現(xiàn)環(huán)保、節(jié)能雙重效益,獲得寶山鋼鐵使用單位的肯定和好評。
達到的標準或性能要求
寶山鋼鐵一煉鋼轉爐二次除塵器超低排放改造工程項目于2020年11月3日完成改造并投入運行,除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運行6個月后,于2021年4月20日進行第三方檢測,報告中粉塵顆粒物排放濃度檢測數(shù)據(jù)均值3.0mg/m³,優(yōu)于生態(tài)環(huán)境部等五部門于2019年4月22日發(fā)布的《關于推進實施全國鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣 [2019]35 號)對粉塵顆粒物排放≤10mg/m³的政策要求。
業(yè)主單位
寶山鋼鐵一煉鋼廠
投運時間
2020年11月3日至今
工藝流程
運行情況
1、除塵系統(tǒng)投運率100%
該項目于2020年11月3日完成升級改造并投入運行,運行至今,除塵系統(tǒng)運行穩(wěn)定,投運率達100%。
2、長期穩(wěn)定達標超低排放政策要求
該項目于2021年4月20日(投運6個月)進行第三方檢測,報告中粉塵顆粒物排放濃度檢測數(shù)據(jù)均值3.0mg/m³,優(yōu)于鋼鐵企業(yè)超低排放標準,實現(xiàn)了超凈排放。運行至今,CEMS在線監(jiān)測顯示粉塵顆粒物排放濃度數(shù)據(jù)長期穩(wěn)定<5mg/m³。
3、除塵器進出口壓差降低
該項目于2020年11月3日完成升級改造并投入運行,運行至今,除塵器進出口壓差長期穩(wěn)定低于1200Pa,相較于改造前除塵器進出口壓差高于1500Pa,系統(tǒng)阻力明顯降低。
4、運行及維護成本降低
因除塵濾筒采用高效高通低阻的過濾材料,并對原有除塵系統(tǒng)參數(shù)進行針對性優(yōu)化,除塵系統(tǒng)運行效率明顯提升,實現(xiàn)除塵系統(tǒng)能耗節(jié)省,運行費用>30萬元/年;另除塵濾筒采用高效拆裝設計,有效降低檢修維護工作頻次及工作量,節(jié)約人工成本50%以上。
技術應用產(chǎn)生的碳減排效果
每年節(jié)省標準煤消耗600噸,減少CO2排放近1454噸
計算依據(jù):1 度電 = 0.31Kg標準煤 = 0.751Kg二氧化碳
三、技術申報單位聯(lián)系信息
單位名稱:廣州市華濾環(huán)保設備有限公司
原標題:環(huán)保新質生產(chǎn)力 | 轉爐二次超大風量除塵濾筒處理技術