山東千里環(huán)保工程有限公司作者
解草啶又名4,6-二氯-2-苯基-嘧啶,是除草劑丙草胺的解毒劑。江蘇南通某化工有限公司解草啶車間排放的廢水具有高鹽、高COD、高磷的特點,并含有對生物有毒害作用的特征因子。其制劑車間產(chǎn)生的廢水量很少,但色度高、毒性*,主要毒害作用表現(xiàn)在破壞微生物細胞的正常結(jié)構(gòu)及使菌體內(nèi)的酶失活。因此,采用傳統(tǒng)生化處理工藝無法正常處理該類廢水。筆者通過查找資料和研究生產(chǎn)廢水特點,在小試基礎上建成了三效蒸發(fā)+鐵炭微電解+絮凝沉淀+A/O組合工藝,經(jīng)過1 a多的實踐,該工藝運行良好,出水水質(zhì)各項指標均低于國家排放標準限值,并通過南通市有關部門組織的鑒定驗收。
1 進水和出水水質(zhì)
該公司一期工程含1條解草啶生產(chǎn)線和3個制劑車間,30 m3/d,設計處理水量為90 m3/d。進、出水水質(zhì)及園區(qū)納管標準見表1。
2 工藝流程及設計參數(shù)
2.1 工藝流程
工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程
在小試基礎上可知,解草啶車間生產(chǎn)廢水含有較高的甲醇,可采用三效蒸發(fā)裝置回收甲醇。剩下的廢水再蒸發(fā),這部分蒸發(fā)的廢水COD高、水量少,可直接泵入高濃度廢水調(diào)節(jié)池,另一部分廢水伴隨著大量鹽分灰化成固體廢棄物。高濃度廢水池出水、設備及地面沖洗水、水環(huán)真空泵廢水一起進入低濃度廢水調(diào)節(jié)池,然后流入微電解塔預處理,出水進入加入石灰乳的絮凝沉淀池,此后出水與生活污水、初期雨水在綜合調(diào)節(jié)池內(nèi)混合進入后續(xù)生化處理系統(tǒng),生化處理工藝依次為酸化水解、二級好氧處理。生化處理的出水儲存在清水池,然后達標排放。
2.2 主要處理單元設計參數(shù)
各主要處理單元設計參數(shù)見表2。
3 主要處理單元說明
(1)廢水調(diào)節(jié)系統(tǒng)。對于該公司高COD、高鹽分、高毒性的車間母液廢水必須進行預處理。采用三效蒸發(fā)裝置進行處理,不僅可以回收甲醇作為副產(chǎn),還可去除少部分COD,同時降低廢水毒性。回收甲醇后的剩余廢水再蒸發(fā),其蒸發(fā)液排入高濃度廢水調(diào)節(jié)池,然后泵入低濃度調(diào)節(jié)池進行配水。低濃度調(diào)節(jié)池控制指標為:COD≤7 000 mg/L,氯離子≤5 000 mg/L,NH3-N<700 mg/L,用濃硫酸調(diào)節(jié)pH在3~4。
(2)微電解系統(tǒng)。鐵炭微電解利用鐵和炭構(gòu)成原電池實現(xiàn)大分子有機污染物的開環(huán)、斷鏈,大幅度降低廢水的COD和色度[1],利于后續(xù)生化反應的進行。該公司廢水對生物毒性大,故低濃度調(diào)節(jié)池出水流入微電解塔進行處理,以降低毒害因子,提高廢水生化性。微電解塔出水pH為5~6,若出水pH偏低則運行不正常,需停止進水用醋酸清洗,直至出水pH達到5~6。
(3)絮凝沉淀池。該公司廢水磷含量高,所以微電解塔出水直接進入絮凝沉淀池,與調(diào)配好的石灰乳充分混合,通過化學反應去除大部分的磷。石灰乳的pH調(diào)至10,則每噸出水用石灰乳的量約為1 kg。出水進入綜合調(diào)節(jié)池,用初期雨水和生活污水進行配水,控制COD≤5 000 mg/L,Cl-≤5 000 mg/L, NH3-N<700 mg/L,pH為7。
(4)A/O工藝。生化工藝包括酸化水解、二級好氧。綜合調(diào)節(jié)池出水流入酸化水解池,將原有廢水中的非溶解性有機物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C物,進一步提高廢水的可生化性,并且酸化水解池中微生物屬異養(yǎng)型細菌,可以去除廢水中的部分COD。*級好氧池采用生物接觸氧化池,池體中間用隔墻一分為二,池內(nèi)安裝聚丙烯塑料的組合填料和曝氣系統(tǒng),好氧微生物附著在填料上形成生物膜。這樣設計的優(yōu)點是在同一個池子中類似形成了內(nèi)部二級好氧,與單個池子相比可以達到更高的COD去除率。同時,多一面隔墻也可以減少墻體的受壓強度,避免墻體出現(xiàn)裂縫。該接觸氧化池的出水COD可以達到500 mg/L以下,pH在中性范圍。經(jīng)二沉池后進入二級好氧池,經(jīng)過一級好氧池處理后廢水中的COD已達到較低的水平,二級好氧池內(nèi)的生物菌種會相應發(fā)生改變,作用類似于硝化池。
4 運行效果
三效蒸發(fā)+鐵炭微電解+絮凝沉淀+A/O組合工藝處理該公司車間廢水的運行效果見表3。
從表3可以看出,該組合工藝中COD和氨氮的去除主要是在A/O段實現(xiàn)的,總磷主要在絮凝沉淀池中去除。該廢水含有毒害性的特征因子,zui終清水池出水能夠達標排放,主要得益于微電解過程降低了廢水的毒性,提高了其可生化性。根據(jù)文獻[2]可知,酸化水解池單元對含有機氮廢水的整體生物降解是有益的,故氨氮也能得到大幅度去除。該廢水處理工程實施后,排入水體的污染物減少,環(huán)境效益顯著,不僅使企業(yè)生產(chǎn)廢水達標排放,也有利于企業(yè)開展清潔文明生產(chǎn)。
5 工程處理成本
該廢水處理工程的設計規(guī)模為90 m3/d,投資額為200萬元,包括土建費用71.2萬元,設備費101.98萬元,剩余費用為設計費、調(diào)試費和管理費。運行費用核算見表4。
該廢水處理工程改造實施后,每日回收的甲醇盈利遠遠大于水處理的運行費用,經(jīng)濟效益顯著。
6 結(jié)論
(1)南通某化工有限公司車間產(chǎn)生的制劑廢水對微生物有較強的抑制和毒害作用,采用微電解工藝可以有效降低該廢水的生物毒性,有效削減COD,提高廢水可生化性。
(2)采用該組合工藝處理廢水,各項指標均達到園區(qū)納管標準和《污水綜合排放標準》GB 8978— 1996三級標準要求,出水水質(zhì)穩(wěn)定,系統(tǒng)運行可靠性高。
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